隨著我國經濟的快速發(fā)展,能源供應日趨緊張,煤炭價格,尤其是白煤價格一直居高不下,使得化肥行業(yè)的利潤空間大大縮小。在此情況下,利用粉煤制取型煤用于合成氨制氣,是投資少、見效快的可行方法。目前我公司化肥廠共有14臺造氣爐(13臺運行,1臺備用),日產醇氨550 t。每天入爐白煤塊煤660 t,入廠塊煤含20%左右煤粉,即每天產生約165 t煤粉。每年要燒塊煤217.8 kt,需入廠煤265 kt,每年產生約48 kt煤粉。我公司將加工過程中產生的煤粉送電廠作沸騰爐燃料,但電廠的鍋爐為240 t/h循環(huán)流化床鍋爐,燒白煤粉,會因爐膛內燃燒不完全,出現后燃現象,并且白煤粉硬度要大大高于煙煤,對耐火材料和設備沖刷嚴重,造成鍋爐頻繁檢修,其綜合效益還比不上燒價格低得多的煙煤沫。但如將這部分白煤粉外賣,售價較低,對化肥廠而言經濟效益不好。若能將其做成型煤用于造氣生產,不僅能解決這些粉煤的出路,又可減少對白煤的采購量,降低化肥生產成本。為此,我公司化肥廠投建了1套腐殖酸煤棒生產線,并于2003年1月投運,生產出合格煤棒,取得了較好的經濟效益。
1 腐殖酸煤棒制取工藝
將粉煤制作成型煤,有多種方法,其工藝流程大同小異,主要區(qū)別是使用的粘結劑不同,清水、白泥、石灰、腐殖酸鈉、玻璃水、木質素鈉等。目前以腐殖酸鈉為粘結劑的煤棒制氣技術,已被湖北、湖南的氮肥行業(yè)廣泛采用,給企業(yè)帶來較好的經濟效益。與其他種類的粘結劑相比,腐殖酸鈉在高溫下不易分解,粘結能力強。因此做成的型煤熱穩(wěn)定性好,適用于合成氨制氣。
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