摘 要:由于使用高灰分、高灰熔點煤種,極易造成系統(tǒng)水質惡化,進而引起洗滌塔塔盤結垢,導致合成氣出洗滌塔過程中帶灰、帶水、水氣比低、合成氣流量波動大、溫度不穩(wěn)定等問題,通過對洗滌塔塔盤進行改造,將原來的八層固閥塔盤改為六層塔盤,改造效果明顯,延長了裝置運行周期,降低了檢修頻次,取得了明顯的經濟效益。
關鍵詞:洗滌塔 合成氣 塔盤 帶水 帶灰
1 概述
中海石油華鶴煤化有限公司年產 30 萬噸合成氨、52 萬噸尿素,其中氣化裝置采用水煤漿加壓氣化技術,整個氣化裝置包括 3 個工序:磨煤制漿系統(tǒng)、氣化系統(tǒng)和渣水處理系統(tǒng)。氣化系統(tǒng)配置 3臺氣化爐(兩開一備),氣化壓力為 6.5 MPa,氣化溫度為 1 350 ℃。 渣水處理系統(tǒng)包括 3 套閃蒸系統(tǒng),1 臺澄清槽和 1 臺灰水槽[1]。工藝流程見圖 1。
由于公司使用的煤種具有高灰分、 高灰熔點等特點,氣化爐、洗滌塔常出現帶水、帶灰等,管線與設備內部結垢嚴重, 其中洗滌塔帶水對系統(tǒng)乃至整個公司的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行影響最大。粒度小于 10 mm 的煤顆粒與水、 添加劑等經過磨煤機研磨后制出的水煤漿, 用高壓煤漿泵送到氣化爐內, 在爐內與氧氣發(fā)生一系列的物理化學反應,產....